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2024公司品质部年终工作总结

2022-08-12 来源:布克知识网

  一、概述:

  本人自20xx年7月初进入x公司担任板卡品质部经理,半年的时间转眼即逝,这半年的工作显得十分地充实,既有付出又有收获,既有成绩又有不足,既有得心应手的一面,又有显得棘手、磕磕碰碰的地方。展望20xx年我对自已还是充满信心,对工作充满激情,对公司充满希望。

  二、20xx年工作总结:

  1、不同理念的引入与产生的碰撞:

  我从事多年的品质管理工作,我始终认为品质是以“品质理念”为指导的,有什么样的品质理念,就有什么样的行动,如果理念是错误的,那么我们怎样去努力工作都是“白费力”。

  在这几个月的时间里,我是十分注重引入好的品质理念的,也一直试图在改变我们的中、高层的干部,人的理念的改变是困难的,有时需要求一个慢长的过程,甚至会产生十分激烈的碰撞,但只要我认为是对的,我会努力朝这个方向走下去,这些列举如下:

  ①“品质是制程出来的,而不是检验出来的”,这句看来十分简单的话,好像谁都会说,但能真正理解、真正指导我们的工作就不是哪么容易。在7、8、9的三个月份里,我们事业部里十分浓厚地流传着一句话:“我们就是没有办法做好,所以才设QC来检,QC要给我们堵住!”当这句话由工程/生产两位经理达成共识后,品质就真的只有靠“检查”出来了。十月中旬QC划归生产部后,指望QC来检的声音暂时平息下来,品质改善开始朝自已要做好的方向发展,但这些还需要一个较长的适应期。

  ②“品质监督”与“源流管理”之争论,在板卡事业部内部流行着一种主流的论调:“IPQC监督不到位”,甚至是出了问题,只追究IPQC责任,而制造者却“逍遥在外”。此种论调的进一步发展是:每一个人做任何一件事的任何一个步骤都要找一个人来监督。更有极端的论调:“我是小偷,就等警察来抓,你抓不到我,就是你警察的问题”。这是与正确的品质理念背道而驰的,我们要自主做好、我们要从源流管好,逐步减少品质检验人员。

  目前,在这一认识上是有所进步,但需要坚持,因为人的思想是十分顽固的。

  ③品质责任之界定,出了品质问题,究竟要不要分清楚责任?品质、工程、生产对同一件品质问题,所负的责任的多少是否要区分?从盛总到汪经理,常说“不要分责任”,甚至是说“不要推责任”,更有“三个100%”的理论。我主张:在大家的素养还没达到至高境界的时候,责任还是要划分的,只有责任分清楚,才有改进的动力,值得一提的是,我们生产、品质、工程在主导解决品质问题的责任上达成如下共识:

  a、不良率小于5%时,由生产部主导改善

  b、不良率在5%-10%时,由工程部主导改善;

  c、不良率大于10%时,由品质部主导改善;

  2、不同的工作方法的引入:

  ①5S推动的方式方法,自8月份起引入如下的方法:

  a、用QCC活动的方式,发动全员参与;

  b、逐步推进,一项一项推进;

  c、先制订标准,再执行标准;

  d、以生产部为主体等;

  5个月来5S活动还是收到了明显的成效,但其中也有波折,在汪经理的引导之下,目前整体还是朝健康的方向稳步发展。

  ②品质例会的形式的改变,以前是采用总结报告式的方式,现在改用个案问题提出检讨的方式,更能务实地解决问题,通过会议达成的共识,又解决了很多问题,目前这一会议形式正在影响着厂务会议的召开的形式。

  ③培训的方式方法,带入如下的想法;

  a、培训计划要切实,不要追求量多;

  b、教材要审核,讲师的师资要认定;

  c、承办单位要有服务意识;

  d、培训要用行政职能来推动;

  这些建议虽有带来一定的效果,但无奈因为人资部游离在板卡事业部之外,不能全力来配合,后期会继续推动这些;

  ④插机引入互检方案,使插机的不良率明显下降,目前的8条插机拉,有6条拉的FQC批退率(插机不良)均下降到1%以下,此项工作还要进一步的推动,让插机互检更落实,插机不良更低,目标是0.5%以下。

  ⑤引入作业指导书分步图示的方法,降低了测试工位的测试不良,目前的测试不良率已大大下降,8条插机拉仅有2条的不良率还未降到1%以下。

  ⑥修改生产通知单的格式,有效地预防了因指令模糊造成的批量性品质事故。

  3、品质部组织职能的变更:

  我们的品质部在实际意义上来讲,之前应叫“品质检验部”,目前正引导向“品质控制部” “品质保证部”方向的转变,品质部现在扩张及准备扩张的职能如下:

  ①品质工程分析:增加了DIP和SMT两名QE工程师,展开品质分析,从而有力推动工程部实施工程改善,目前DIP的QE尚不太理想,今年尚需进一步调整。

  ②计划承接品质系统、品质方面的全员培训、内部品质稽查等工作。

  ③加强了零件工程师的职能,今年将承接零件评估方面在开发和工程两段留下的空档。

  ④05年10月将QC回归给了生产线,让品质的制造责任更清晰,从而使品质部的重心可以向预防和控制进行转移。

  ⑤SMT的FQC和IPQC整合为一个组长管,有利于SMT的品质控制。

  ⑥IPQC将工作重心由抽查、首件核对改向巡检与预防控制。

  三、班组建设与团队士气的提升:

  通过几次的干部调整和多方面的培训引导,品质部目前呈现良好的团队士气,FQC、IPQC和SMT的两个组,团队士气较高,员工有较好的凝聚力和向心力,目前稍差一点的是IQC组,现已调派一名很有朝气、富有活力的小女孩去带队,有望在一、两个月内取得成效;品质部的团队士气可以从以下几个方面来说明:

  a、元旦晚会,品质部除IQC组以外,各组共排练8个节目,有4个节目上了晚会,并获得一个第二名,一个第三名。

  b、每次5S、盘点等活动,品质部都是积极参加,非常活跃,甚至成为5S的主导人员。

  c、组长对所属员工有较高的威性,员工都能积极配合组长。

  d、品质经理属“空降”人员,与陈金主管保持十分良好的合作关系,品质部的组长、工程师、文员对经理、主管的配合性都很好,干部之间也都保持良好的合作状态,这些是十分难得的。

  、部内培训与人才输出:

  1、品质部组织了两个层次的部内培训:主管、经理、工程师对组长和员工的培训、组长对员工的培训,通过这些培训,员工的工作技能提升了,稳定度提升了,

  2、品质部对生产部等部门展开了大量的培训;

  3、在几个月里,品质部向外输送的管理人员有6人之多,如:工程资料员:、D拉组长:、SMT助拉:、生产文员:等。

  、个人工作不足:

  本人进入裕达富即带有“先天不足”,不懂DVD生产工艺,未从事过SMT,这些都是对本人自我的挑战,但是这些不足仍带来工作的不利影响。本人的不足之处如下:

  1、本有“先天不足”,但在这半年的工作之中,学习与提高有限,特别是对DVD的原理仍是一知半解。

  2、工作有坠入事务之中的感觉,现场亲临较少。

  3、本人外在表现温和,但也常常容易激动,甚至冲动。

  4、理解、分析能力甚佳,但记忆能力稍弱,特别是不善于记产品型号,数字之类的东西。

  5、沟能协调能力也略显不足,如:与人资部、工程部、生产部的碰撞较多,有时也顶撞上级。

  6、坚持力有时显得不足,常有“退而求其次”,“迂回前进”的想法。

  7、性格过于直爽,容易得罪人,有时会将简单问题复杂化,阻碍问题的顺利解决。上述的这些不足,都会在今后的工作中努力地改善。

  、20xx年工作重点:

  1、继续引入正确的品质理念,引导板卡部的相关人员走入正确的工作方向,以“理念引导”推动工作进步。

  2、全面修订品质系统文件,推动各部门完善三阶/四阶文件的制订,让工作走向“法制化”。

  3、大力开展部内培训和对整个板卡事业部的培训输出。

  4、开展品质成本统计、分析、控制的专案工作。

  5、推动专案品质改善小组活动。

  6、推动提案改善活动。

  7、推动QCC活动。

  8、继续推进5S工作。

  上述工作重点事项的具体展开方法,参见品质部的部门工作总结。

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